變壓器幾種異常聲音都是什么引起的,如何進行處理
2024.03.27一、“吱吱”聲。
當分接開關調壓之后,響聲加重,以雙臂電橋測試其直流電阻值,均超過出廠原始數據的2%,屬接觸不良,系觸頭有污垢而引起的。
處理方法:旋開分接開關的風雨罩,卸下鎖緊螺絲,用搬手把分接開關的軸左右往復旋轉10~15次,即可消除這種現象,修后立即裝配還原。其次,終端桿引至跌落式熔斷器的引下線采用裸鋁或裸銅絞線,但張力不夠,再加上瓷瓶扎線松馳所致。在黃昏和黎明時可見小火花發(fā)出“吱吱”聲,這與變壓器內部發(fā)出的“吱吱”聲有明顯區(qū)別。處理方法:利用節(jié)假日安排停電檢修,將故障排除。
二、“噼啪”的清脆擊鐵聲。
這是高壓瓷套管引線,通過空氣對變壓器外殼的放電聲,是變壓器油箱上部缺油所致。
處理方法:用清潔干燥的漏斗從注油器孔插入油枕里,加入經試驗合格的同號變壓器油(不能混油使用),補油量加至油面線溫度+20℃為宜,然后上好注油器。否則,油受熱膨脹會產生溢油現象。如條件允許,應采用真空注油法以排除線圈中的氣泡。對未用干燥劑的變壓器,應檢查注油器內的排氣孔是否暢通無阻,以確保安全運行。
三、沉悶的“噼啪”聲。
這是高壓引線通過變壓器油而對外殼放電,屬對地距離不夠(<30mm)或絕緣油中含有水份。
驅潮的方法:另從三相三線開關中接出三根380V的引線,分別接在配電變壓器高壓繞組A、B、C端子上,從而產生零載電流,該電流不僅流過高壓線圈產生了銅損,同時也產生了磁通,磁通通過線圈芯柱、鐵心上下軛鐵、螺栓、油箱還產生了鐵損,銅損和鐵損產生的熱能使變壓器油、線圈、鐵質部件的水份受到均勻加熱而蒸發(fā)出來,均通過油枕注油器孔排出箱外。低壓線圈中感應出25V的零載電壓,作為油箱產生渦流發(fā)熱的。從配電變壓器的低壓繞組a、b、c端子上,接出三根10~16mm2塑料鋁芯線,分別在油箱外殼上、中、下纏繞三匝之后,均接于配電變壓器低壓繞組零線端子上,所產生的渦流發(fā)出的熱能能使配電變壓器油箱受到均勻加熱,進一步提高配電變壓器的干燥質量。注意,若焙烘的溫度高于配電變壓器的額定溫度,去掉B相電源后即可降低干燥時的溫度。
四、“吱啦吱啦”的如磁鐵吸動小墊片的響聲
而變壓器的監(jiān)視裝置、電壓表、電流表、溫度計的指示值均屬正常。這往往由于新組裝或吊芯檢修時的疏忽大意,沒將螺釘或鐵墊上緊或掉入小號鐵質部件,在電磁力作用下所致。
處理方法:待變壓器吊芯檢修時加以排除。
五、特殊噪聲。
由于負載和周圍環(huán)境溫度的變化,使油枕的油面線發(fā)生變化,因此,水蒸氣伴隨空氣一并被吸入油枕內,凝成水珠,促使內部氧化生銹,隨著積聚程度加劇,會落到油枕的下部。鐵銹通過油枕與油蓋的連通管,堆積在部分軛鐵上,從而在電磁力的作用下產生振動,發(fā)出特殊噪聲。這還會導致變壓器運行油機械雜質增多,使油質惡化。
處理方法:油枕與集泥器的清潔是同時進行的,應根據變壓器的負荷情況,溫升狀況來決定。使用經驗證明,兩年清潔一次為好。
六、繼續(xù)放電聲。
變壓器的鐵心接地,一般采用吊環(huán)與油蓋焊死或用鐵墊腳方法。當脫焊或接觸面有油垢時,導致連接處接觸不良,而鐵心及其夾件金屬均處在線圈的電場中,從而感應出一定電位,在高壓測試或投入運行時,其感應電位差超過其問的放電電壓時,即會產生斷續(xù)放電聲。
處理方法:吊芯檢查。把接地脫焊面清除干凈,重新電焊或把油泥消除至清潔為止,保持良好的接觸狀態(tài)。同時應以500V搖表測試,鐵心與變壓器外殼要接地良好